5月8日,隨著吉林石化乙烯裂解爐進料停止,該公司72套主裝置,經過精心組織、步步確認,創下了吉林石化檢修史上僅用4天時間就實現全部安全綠色平穩停車的最好記錄,標志著3年一次的大檢修帷幕正式拉開。
吉林石化總經理孫樹禎介紹說,這次安穩停車是對吉林石化公司管理水平、操作水平和員工素質的一次全面檢驗。
記者在乙烯裝置停車置換現場看到,操作人員正在進行退料操作。公司總經理助理李鐵告訴記者:“為了確保設備、管線內的物料吃干榨凈,我們對各工序、各崗位進行了責任劃分,建立了責任追究制度;對于清洗置換的步驟,創造性地實行掛牌制度,對隱蔽工程和特殊部位首先進行拍照,并對檢修現場全程跟蹤。對清洗置換后的效果實行三級確認,確保退料各環節無縫對接,不留死角?!?/P>
“零事故,零排放”??上驳淖兓w現在多個方面。4天實現多套裝置綠色安穩停車,沒有發生任何安全事故;近百種物料介質,在停車過程中全部做到無異味排放、無噪聲擾民、無污染物外排,無物料浪費,打了一場漂亮的綠色安全戰。
他們通過配置臨時線,向裂解氣壓縮機返回一部分物料,進入分離系統回收?;厥找蚁?00噸,丙烯70噸,節創效益140萬元;新老區急冷油系統退油方式優化,通過事先配置臨時倒油線,裝置停進料后,節約輕質燃料油1500噸,節創效益75萬元。
據吉林石化檢修指揮部副總指揮張維波介紹,裝置停車到交付檢修的這段時間,物料置換處理作業多,檢修產生的廢料、廢氣多,是最容易發生安全環保事故的薄弱環節。“為此我們提前制定嚴密的消減措施,并隨時在進度揭示板標注。公司主要領導深入各個檢修現場監督,從而實現了零事故、零排放、一次安穩停車成功。”
在吉林石化染料廠,員工對現場及周邊區域的30多個下水井、地漏、地溝等部位用吸污車抽出廢水,清理淤積的污染物。采取將所有下水井蓋先用吸油氈布封堵,然后用水泥將邊縫堵死,最后在井蓋上面灌水的辦法,消除了停車過程中污染物流入下水井的隱患。
在裝置停車期間,公司環境監測站的科研人員對全公司所有污水井死看死守,24小時對監測點取樣,切實保證污水達標排放。
“吉林石化共有121套主要生產裝置和配套公用、輔助工程裝置陸續停車,為此,從源頭上嚴把安全環保關,強化過程管控,是完成這次安穩停車的重要環節。各級領導深入一線,靠前指揮,監護人員認真負責,技術人員嚴格把關,貫穿安穩停車檢修的全過程,體現在裝置現場的每一個角落。”張維波說。
作者:佚名 來源:中國石油新聞中心